太和縣吉垚電梯物資回收有限公司
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.速度監(jiān)控裝置有故障,舊電梯拆除后不能正常運(yùn)行
1.1
故障現(xiàn)象
有1臺型號為grf30-100的舊電梯拆除在安裝竣工后,交付給客戶使用過程中,舊電梯拆除不能正常運(yùn)行,plc(可編程控制器)數(shù)碼顯示出e—扶梯超速、欠速故障。引起這一故障的原因可能有以下情況:①電源電壓不穩(wěn)定;②plc已損壞;③脈沖接收器已損壞。通過詳細(xì)分析和檢測結(jié)果表明電源電壓穩(wěn)定、plc和脈沖接收器完好無損,但發(fā)現(xiàn)安裝在工作制動器上的脈沖接收器和磁頭感應(yīng)塊錯位及兩者之間的垂直間隙過大。
1.2 分析原因
該舊電梯拆除的速度監(jiān)控裝置的工作原理是:在驅(qū)動主機(jī)的工作制動器上有一個與曳引機(jī)同軸的飛輪,在飛輪下面裝有磁頭感應(yīng)塊。另有脈沖接收器裝在工作制動器支架上,與電源開關(guān)相連接。飛輪轉(zhuǎn)動時,脈沖接收器接收磁頭感應(yīng)塊產(chǎn)生脈沖信號,通過plc邏輯判斷就能控制速度。當(dāng)舊電梯回收后速度高于額定速度1.2倍之前時,速度監(jiān)控裝置應(yīng)能切斷舊電梯拆除的電源使舊電梯拆除后停車,這樣才能符合國家標(biāo)準(zhǔn)(gb16899-1997)的要求。根據(jù)速度監(jiān)控裝置的工作原理和plc數(shù)碼顯示的信號判斷,產(chǎn)生故障的原因是脈沖接收器和磁頭感應(yīng)塊錯位及兩者之間的垂直間隙過大,致使脈沖接收器未能完全接收脈沖信號而自動切斷舊電梯回收后的電源,使舊電梯不能正常運(yùn)行工作。
2 傳動鏈條磨損和張緊過松,舊電梯舒適感比較差
2.1 故障現(xiàn)象
舊電梯拆除在經(jīng)過幾年的運(yùn)行后,往往在乘坐時會有不舒適、不平穩(wěn)的感覺。
2.2 分析原因
目前大多數(shù)舊電梯拆除的傳動裝置采用鏈條傳動即驅(qū)動主機(jī)和主驅(qū)動軸之間及扶手帶傳動軸與主驅(qū)動之間,在鏈條傳動中,驅(qū)動力作用在鏈輪和鏈條上,由于鏈條在鏈輪傳動過程中不斷的嚙合和脫開,于是其間產(chǎn)生摩擦力,該摩擦力在舊電梯拆除長時間的運(yùn)行中使鏈條和鏈輪磨損,致使鏈條不在節(jié)圓直徑上,而是在比節(jié)圓直徑大的直徑上進(jìn)行運(yùn)動。這樣一來就會出現(xiàn)鏈條在鏈輪上“爬高”的現(xiàn)象。在極端情況下,傳動鏈條在鏈輪的頂圓直徑上運(yùn)動,鏈條會在輪齒上跳躍。這樣導(dǎo)致舊電梯拆除在運(yùn)行過程中,梯級會產(chǎn)生一頓一抖的現(xiàn)象,扶手帶的運(yùn)行速度相對梯級的運(yùn)行速度也會有滯后的現(xiàn)象,這些現(xiàn)象是導(dǎo)致乘客在舊電梯回收后上感到舒適感比較差的原因。